Jump to content
Sign in to follow this  
ozokarol

Esky ET4 nadajnik nie działa, nie szuka odbiornika

Recommended Posts

Witam,

tak jak w temacie. Mam okropny problem z moją aparaturą, a właściwie nadajnikiem Esky ET4.

Przerobiłem go w lecie na 6 kanałów, wszystko było sprawne i działało. Nie było nigdzie zwarcia.

Instalacja jest według porad z wielu forów, wszystko było OK.

Ostatnio gdy go uruchomiłem, zauważyłem, że dioda pod napisem Transmitter świeci takim lichym,

słabym światełkiem. Nie mruga przez jakiś czas, tak jak było zawsze. Zasilane było 4 akumulatorkami 1,2V

następnie pięcioma bo napięcie bywało za niskie, a potem wsadziłem 4 nowe baterie 1,5V i dalej nic.

Czy da się coś z tym zrobić? Nie mam pieniędzy na nowy sprzęt :( :( :( :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Myślę, że problem leży w za niskim napięciu zasilania aparatury. Jeśli wcześniej, jak piszesz, wszystko było Ok i nie doszło do żadnej awarii, to jedynym problemem jest zasilanie. Na ile "paluszków" przewidziano zasilanie aparatury? Może baterie, które kupiłeś nie mają już 1,5V.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wskaźnik napięcia jest na maksa. Napięcie wygląda na 6V (miejsce na 4 paluszki AA).

Przerobiłem właśnie na 5 akumulatorków 1.2V by było to 6V.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Johnu312
      Witam, 
       
      Postanowiłem zbudować drona o przekątnej ramy 50cm. Użyłem do niego następujących rzeczy:
       
      Rama: produkcja własna sklejka 4mm
       
      Silniki:  https://abc-rc.pl/product-pol-9055-Silnik-drona-2312-CW-920KV-2-4S-200W-do-DJI-Phanton-F450-F550-S500-S550.html
                  https://abc-rc.pl/product-pol-9054-Silnik-drona-2312-CCW-920KV-2-4S-200W-do-DJI-Phanton-F450-F550-S500-S550.html
       
      ESC: http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYPOSAZENIE-RC/REGULATORY/REDOX-REG-30A.html
       
      FC: https://abc-rc.pl/product-pol-7160-Kontroler-lotu-Naze32-REV6-6DOF-32bit-procesor.html
       
      Bateria: https://hobbyking.com/en_us/zippy-compact-4500mah-3s-40c-lipo-pack.html
       
      Śmigła :10x4,5  https://abc-rc.pl/product-pol-4439-Smigla-TAROT-10x4-5-10x4-5R-pomarancz-1045-TL2710-05.html
       
      Całość razem z osprzętem FPV waży 1050 gramów. Wszystko skręciłem, zlutowałem i skonfigurowałem FC, zgodnie z poradnikami na YT (Flite Test). 
      Niestety miałem problemy z zainstalowaniem firmware przez Cleanflight, więc na FC mam zainstalowane oprogramowanie 1.14.
       
      Problem pojawia się przy starcie, albowiem quadcopter zamiast się wznosić wywraca się do góry nogami, bo lewe śmigła szybciej się kręcą (https://www.youtube.com/watch?v=_YjNDDxItqs&feature=youtu.be).
      Myślałem, że może być to spowodowane wyważeniem, lecz z tym jest wszystko ok.
       
      Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi z czego wynika problem i jak go rozwiązać, czy może wynikać on z starego oprogramowania?
       
      Z góry dziękuje i pozdrawiam
       
      Ponieważ zdjęcie się nie wstawia, to tu wstawiam link: https://drive.google.com/open?id=1v40j_XpL6azJJRveaj0HwEyUEnWEYNXj

    • By piotr_w
      Witajcie,
       
      kupiłem Q303-A - to mój trzeci statek latający. I kilkukrotnie miałem taką sytuację, że w locie zatrzymują się silniki i dron spada jak kamień na ziemię. Jest zasilanie w dronie, jest zasilanie w nadajniku, nie jest specjalnie daleko - raz się nawet zdarzyło dosłownie 5m ode mnie. Nie zauważyłem korelacji z jakimś konkretnym ruchem drążków - czasem kiedy hamuję, czasem gdy obracam się (yaw) w zawisie, czasem gdy leci powolnie do przodu. Dzieje się tak na obydwu pakietach LiPo, które mam. Po kraksie mogę jeszcze latać parę minut na tym samym pakiecie - nie jest rozładowany.
       
      Macie jakieś pomysły dlaczego tak może być? Jak znaleźć i wyeliminować źródło problemu?
    • By damdam
      Witam,
      Poszukuję modułu 4w1 do lamki. Niestety podłączyłem odwrotnie zasilanie. Stary moduł na 35Mhz.
    • By JMRC
      Problem dotyczy Deluxe Power Panel II.
       

       
      Napięcie podawane zarówno do pompy paliwa jaki i rozrusznika jest prawidłowe, tzn 12.52V 
       
      Problemem są niewłaściwe wartości na wyjściu podgrzewania świecy oraz ładowarki żarzenia.
       

       
      Pierwsze podejrzenie padło na mosfet IRFZ44N, jednak wymiana nie pomogła. Wszystkie połączenia lutowane zostały poprawione, ścieżki są całe. 
      Szukanie rozwiązania na forach, również anglojęzycznych, niestety nie przybliżyło mnie do jego znalezienia. Jutro w pełni rozbiorę panel i będę kontynuował poszukiwania.
       
      Mielibyście sugestię w czym szukać teraz problemu?
       
      Pozdrawiam i z góry dziękuję.
       
       
       
    • By szymonSanok
      Witam, jestem na tym forum nowy, ale już co nieco przeglądnąłem wątki oraz zgłębiłem podstawy modelarstwa, jednakże połączenie arduino i aparatury sterującej oraz silników z regulatorami sprawia mi jeszcze troszkę problemów. A mianowicie: wszystko już reaguje na aparaturę, silniki przyśpieszają itd, problem jednak jest w tym, że nie robią one tego równomiernie, a dokładniej, że jeden z silników, aby zaczął się kręcić wymaga dużo większego wychylenia przepustnicy od poprzednich. Podejrzewam złe zaprogramowanie regulatorów, ponieważ w trakcie podłączania baterii 3 silniki "pikają" po dwa razy a tej jeden tylko raz. Drugim problemem jest to, że lubią się zawiesić (tzn kręcą się pomimo ustawienia przepustnicy za 0) w momencie gdy zrobię to gdy quadcopter nie jest w pozycji horyzontalnej. Poniżej zamieszczam link do dokumentacji całego quadcoptera, aby łatwiej było się zapoznać z tym jak jest zbudowany i jak działa.
      Liczę na Waszą pomoc lub sugestie Pozdrawiam!
       
      Dokumentacja:
      https://docs.google.com/document/d/1EJwOQfFyyUpuTLndOahr4K0CBDsZuEMtVzzbAPM24Xg/edit?usp=sharing
       
      @Update, dron już zaczyna się poziomować, i reagować szybciej na aparaturę, pomogła zmiana częstotliwości na jakiej przetwarzane były impulsy w arduino. Pojawił się za to kolejny problem objawiający się tym, że moc na silniki nie jest przekazywana równomiernie. Tzn jeden z silników potrzebuje dużo więcej "gazu", żeby w ogóle zaczął się kręcić. Czy może być to wina źle zlutowanych kabli lub niedokładnych połączeń na konektorkach? Pozdrawiam!
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.