Skocz do zawartości

Skyllancer

Modelarz
  • Postów

    6
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Skyllancer

  1. Jeśli chodzi o THR_Mid to 500, niestety THR_out nie mogę znaleźć Rozumiem, że thr out jest w logach, będę musiał wykonać jutro test w alt hold i w tedy będę mógł podać. Okazało się ze wersja arducoptera to 3.2.1, dzisiaj zrobiłem test alt hold ale nie na autotune wiec jak coś to mogę wrzucić logi.
  2. Tak zapisuje, i po poprawnie wykonanym autotune jest poprawa lotu. Dron jest stabilniejszy i nie oscyluje ale nie ma to wpływu na opadanie w althold, w sensie opada tak samo jak przed autotune. Przy lotach w tył i w bok nie zauważyłem, żeby opadał ale muszę sprawdzić jeszcze na wieszczej odległości. Na trybach lotu mam ustawione tylko, stabilize, althold oraz loter. Na przełącznicach ( ch7/8) mam ustawione RTL oraz Autotune. Telemetrie mam podłączoną do smartfona lub do laptopa. Jak włączam autotune na althold to wyskakuje komunikat o starcie atutune oraz o poprawnym jego zakończeniu. Jak włączam autotunena trybie loter to nic się nie pojawia, wogóle nie reaguje na włączenie autotune.
  3. Dron nie trzyma wysokości lecąc w przód, jeśliś stoję w miejscu to jest nie najgorzej chociaż zdarza mu się opadać również stojąc w miejscu. Wersja arducoptera to 3.5.5 - najnowsza. Próbowałem również robić autotune ale działa on tylko w althold, w loiter niestety wogole nie reaguje. Autotune wogóle się nie włącza w Loiter. Jeśli chodzi o drążek gazu to jest w pozycji środkowej. Tak wiem na czym polegają różnice w trybach lotu. Jak złożyłem drona i wsadziłem apm to przez pierwsze 2-3 dni było wszystko ok, później zaczęły dziać się problemy, dosłownie pomiędzy jednym naładowaniem a drugim. Nie było w tym czasie żadnego kreta.
  4. Witam wszystkich. Pisze do was z prośbą o pomoc. Posiadam drona w konfiguracji : rama reptile 500 v3 4x emax 2216 4x regulator abc power 30a apm 2.6 GPS ublox 6m + kompas 4x śmigła 10x4,5 carbon Akumulator GENS ACE LiPo BASHING 11,1V 5200mAh 40C Telemetria Aparatura Flysky i6x Problem polega na tym, że dron w trybie ALT HOLD nie jest w stanie utrzymać wysokości, kiedy lecę w przód. Przeszukałem już cały internet i rozwiązania, które znalazłem nie pomogły. Zamieniałem kolejnością silniki, zamieniałem miejscami regulatory, dawałem gąbkę na barometr, zaklejałem apm taśmą przed słońcem, apm był na płytce antywibracyjnej i bez, wymieniłem APM na nowy ( na nowym to samo się dzieje), zmieniałem śmigła z plastikowych na karbonowe, zmieniłem baterię, przelutowałem wszystko od nowa, zmieniłem maksymalny kąt wychylenia, odpinałem i podpinałem telemetrię sprawdzając czy nie zakłóca, ustawiałem filtr barometru i dalej to samo. Mam nadzieje, że wymieniłem wszystko. Dron lata super, w momencie kiedy włączam ALT_Hold i chce lecieć do przodu, dron wogóle nie trzyma wysokości, po około 20-30 metrach spada z wysokości 10m do praktycznego zera, w tedy się ratuje włączając tryb zwykłej stabilizacji i wyprowadzam go ze spadania na bezpieczną wysokość. Próbowałem go naprawić już z 4 modelarzami ale ręce rozłożyli. Nie jestem wszechwiedzący a bliżej mi chyba już do początkującego jak widzę co się dzieje wiec wszelkie uwagi miło widziane. Błagam pomóżcie Pozdrawiam
  5. Avatar zmieniony ; ) Co do szerokich jak to zależy od pkt widzenia Ja nie mam problemu z przestrzenią do latania; )
  6. Witam wszystkich. Mam na imię Rafał i modelarstwem zajmuje się od kilku lat. Rok temu postanowiłem złożyć coś dla siebie. Raz bywało lepiej raz gorzej ale najważniejsze to się nie poddawać a uczyć na błędach i je poprawiać. Szerokich lotów !!
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.