Jump to content

Dabalwwy

Modelarz
  • Content Count

    53
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Profile Information

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Warszawa
  • Imię
    Daniel
  1. Przełącznik będzie służył do przełączania wyciągarka/ruch kół. Na sterowniku serwa usunąłem potencjometr zastąpiłem go dwoma rezystorami więc sygnał z ruchu kół prawo lewo będzie w wyciągarce powodował zwijanie lub rozwijanie linki. Wiem że w tym momencie nie będzie można skręcać ale to taki kompromis powiedzmy To nie mój model tylko znajomego wiem że 2ch to trochę cienko
  2. W pierwszej wersji serwo miało być zasilane bezpośrednio z napięcia ESC bez kabla sygnałowego a polaryzacja zmieniana przełącznikiem 3 pozycyjnym on-off-on. Bo wykonuje to dla kolegi który ma apke 2ch. Ale chwilę pomyślałem i zrobię to inaczej . Puszczę napięcia przez sterownik serwa wtedy będę miał już kabel sygnałowy i poprostu zrobię przełącznik na jednym kanale też 3 pozycyjnym którym będzie się wybierać obsługę wyciągarki lub np.ruch kół. Ma to jakiś sens??
  3. Sprawdzę jak będę w domu. Taka tam wyciągarka dla samochodu rc 1:10 trochę słaba ale takie akurat miałem serwo wcześniej przerobione na silnik.
  4. Może tak ale dziwi mnie to ze przy stabilizowanym napięciu dawał rade a przy powerbanku poległ.
  5. Witam Postanowiłem zrobić z serwa sg5010 wyciągarkę rc . Przerobiłem serwo mechanicznie później Podłączyłem zasilanie bezpośrednio do silnika i zasilałem je z płytki arduino akurat była pod ręka gdzie prąd jest stabilizowany 5v 0,5A i wszystko było ok. później zrobiłem testy terenowe i do zasilenia użyłem powerbanku i niestety silnik nie wytrzymał podejrzewam ze powodem był za duży amperaż . Teraz pytanie czy jeśli użyje stabilizatora LDO 5v 0,5A będzie wszytko śmigać zasilane pakietem 2S?? nie chce przy testach uwalić drugiego serwa
  6. No własnie nie chce za bardzo zmieniać pakietów. Chyba ze za jakiś czas jak już odmówią posługi. Zastanawiałem się jeszcze nad sunnysky v2216 by były na przyszłość do 4s
  7. Przed chwila zrobiłem testy na śmigłach HQProp MR 1045 carbon composite są sporo sztywniejsze od tych na których latam. Test zrobiony na całym copterze . Ja zastanawiałem się nad Sunnysky x2212 znalazłem je w miarę dobrej cenie. waga gotowego do lotu 1360g 25% 674g ciągu - 168g silnik 50% 1173g ciągu - 293g silnik 75% 1933g ciągu - 483g silnik 100% 2093g ciągu - 523g silnik
  8. przy 1045 jest jakieś 3 cm miejsca
  9. nie chce przechodzić na pakiety 4S bo mam 3 na 3s. może później jak już będą do wymiany
  10. Witam Jakiś czas temu złożyłem swojego pierwszego quadcoptera z tego zestawu www.aliexpress.com/item/Super-Combo-500mm-500-Quadcopter-Frame-APM2-6-Neo-7M-GPS-Power-Module-2212-920KV-Motor/32480062298.html . Były tak silniki 2212 910kv mój model lata jako tako przy wadze 1360g ale idzie do mnie jeszcze aluminiowy gimbal i tu może być już problem, bo dziś zrobiłem test tych silników i wyszło mi dość słabo ok 400g ciągu na silnik. Wniosek jest taki ze muszę wymienić silniki na coś normalnego możecie coś polecić ?? myślałem o emaxach lub suunsky moja konfiguracja : regle 30A pakiet 3S 5200mAh 10C śmigła 10x4.5
  11. A jeszcze może mi w jednym pomożesz chciałbym używać power module tylko do pomiarów V i A wiec muszę odpiąć piny 1,2,5,6 tak?? chce tak zrobić bo pod obciążeniem power module spada do 4,7V , Mam zewnętrzny porządny bec na 5V 3A
  12. Dobra zmieniłem rezystor na 100k om porobiłem testy napięcie nie przekroczyło bezpiecznego zakresu. Podłączyłem do apm i zrobiłem kalibracje działa znakomicie . Wielkie dzięki PioDabro . Tylko jak wielka jest skala tego problemu na zagranicznych forach i nikt nie wpada na pomysł ze są błędne rezystory . Jeszcze raz dzięki
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.