VVigor Opublikowano 6 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 Cześć. Dzisiaj w celu zwiększenia możliwości wyniesieniowych koptera, postanowiłem zmienić baterię z 3s na 4s dokładnie tej samej firmy o tych samych parametrach. Kopter się uzbraja, z tym nie ma problemu, ale jak tylko wzniosę się do góry, zaczyna on oscylować, wariować jakby jakaś część była luźna np. Wpada w wibracje do takiego stopnia, że ramiona uginają się góra- dół w bardzo szybkim tempie. Czy to problem PIDów i trzeba po zmianie baterii odpalić autotune'a, czy może ja o czymś zapomniałem? Silniki to multistary 2216, które w założeniu działają na 2-3s, ale z tego co widze na internecie to ludzie latają na nich z baterią 4cellową i nie ma problemu. Skład: Rama tbs discovery 4xMultistar 2216 800kv 4x Afro esc 20A 2-4s APM 2.8 Bateria Multistar 5200mah 4s, 10c śmigła : 10x45 - nie zmieniam ich ze względu na to, że przy 3s jeden silnik na tych śmigłach ma ciąg 680g max, a przy 4s - 980g max. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxiiii Opublikowano 6 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 A autotjuna zrobił ... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VVigor Opublikowano 6 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 Jeszcze nie - na razie tylko manualnie zmieniałem P gain w osi pitch i roll za pomocą potencjometru na 6 kanale. Jako domyślne P było ustawione na 4,5. Dałem zakres potencjometru na 3-6 i przy ~3 było już lepiej, ale dalej problem występuje. Lepiej zrobić autotune czy próbować ręcznie zmieniać pidy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxiiii Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 To najlepiej zacząć od ustawień fabrycznych, na nich wszystko lata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Waga Ci się zmieniła co może wpływać na PIDy i ich przesterowanie np. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxiiii Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Na tym systemie robiłem drony od 1 kg do 3,5 kg. bez problemu latały na ustawieniach fabrycznych a zmiana pidów do zwykłego latania nie była potrzebna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VVigor Opublikowano 7 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Tylko ze ja nie zmieniałem pidów przy zmianie baterii, a mimo wszystko nie lata jak powinien. Jutro spróbuję polatać na poważnie po zmianie p gain i dam znać co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VVigor Opublikowano 8 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Dobra - chyba wiem w czym dokładnie jest problem i nie jest to kwestia baterii. Dron wariuje gdy jest podłączony gimbal.... ale tylko i wyłącznie jeśli jest on wpięty do prądu i działa. Gdy jest odpięty i gimbal lata luźno to wibracje nie występują poniżej filmik https://www.youtube.com/watch?v=jkACa1YnDf4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi