



-
Postów
130 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez aldik79
-
Ok, czyli zacznę od zmiany minimosd na nowe:) A tak serio to zamówię diody, dodam jeszcze kondensatory, i jak coś to podmienię regulator do sprawdzenia.Jak to nie pomoże to zamówię nowe osd jeszcze- może jakieś wadliwe mam. Dzisiaj latałem i miałem straaaaaaaaszne zakłócenia na osd.
-
A wymiana regulatora moze pomóc. Posiadam w samolocie orginalny, jakiś 40A. W opisie samolotu tylko to: 40A Switch-mode BEC brushless ESC
-
Czyli mogę na te chwilę zastosowac 2 becki. 1 zasilam kamere, drugim VTX. OSD ma zasilanie z pixhawka. A możecie polecić jakiegoś lepszego beca, Teraz mam takiego zastosowanego- https://abc-rc.pl/product-pol-9791-UBEC-2-6S-5V-3A-lub-12V-3A-Przelaczalny.html
-
Z baterii idzie napięcie do beca, napięcie wyjściowe z beca jest na 12v które idzie na vtx oraz kamerę. Przed samym vtx oraz kamerą są filtry LC. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
-
Przy kamerze oraz przy nadajniku mam takie filtry: https://abc-rc.pl/product-pol-6540-Filtr-FPV-RC-RTF-LC-Filter-3A-2-4S-filtr-zaklocen-zasilania.html niestety one nie pomagają.
-
Ok, wpierw musiałem coś poczytać co to jest:) A znasz może jakiś mały ground loop izolator? gdzie można kupić ewentualnie, znalazłem jakieś samochodowe ale to za duże:)
-
Dzięki uprzejmości kolegi z forum dzisiaj został zamontowany pożyczony pixhawk. szystko już działa, jutro znowu loty. Niestety pomimo wymiany większości kabli na ekranowane, od kamery, od nadajnika, pomiędzy pixhawkiem a osd, mam nadal problem z poprawnym wyświetlaniem osd na ekranie. Wszystko jest ok do 50% gazu, powyżej zaczynają migać dane z osd na ekranie a przy około 75% gazu całkowicie zanikają. Czym to może być spowodowane? Dodam że zostało zmierzone napięcie zasilające osd- od 0-100% gazu stabilne 4,3V. Pixhawk został równiez odsunięty dalej od regulatora oraz silnika- brak poprawy.
-
Niestety podczas wyznaczania poboru prądu doprowadziłem do zwarcia, za duże napięcie poszło na pixhawka, zrestartował się, zaśmierdział i teraz w ogóle nie mogę się połączyć Tak więc moje loty na razie wstrzymane, do czasu przylotu nowego pixhawka:)
-
odbiornik frsky r9 slim+, nadajnik R9M. na 868MHz, wgrane oprogramowanie Flex. Piszą że na ponad 20km można na tym latać. Ale co do zmniejszonego zasięgu to Tobie nie pomogę Napisz do użytkownika: Patryk Sokol. Wszystkie moje problemy on potrafił rozwiązać- posiada dużą wiedzę na ten temat:)
-
Testowałem zasięg. Zostawiłem w domu samolot z goglami, a nadajnik wziąłem do samochodu i z pomocą żony sprawdziłem że spada.
-
No jak byłem 4,5km od home to Rssi miałem jeszcze 100%, tylko wizja się kończyła.
-
xp3r, napisał mi że na każdy kilometr odłegłości trzeba wznieść się około 100m i tak sobie leciałem:) chmury miałem na około 800m, filmu nie zamieszczam bo jakość nie jest najlepsza:) dopiero jak zamontuję kamerę do nagrywania to się pochwalę
-
Tak to jest jak człowiek się uczy, wiedziałem że pod wiatr jest ciężej, ale nie aż tak. Strasznie na wysokości 1km wiało:) Ale pierwszy raz wleciałem w chmury, i to jest zarąbiste uczucie!
-
Dzisiaj odbyły się testy zasięgu video. Po dobrych poradach użytkownika xp3r(dzieki!) zasięg z 1,7km wzrósł na razie do 4,5km(jeszcze czekam na nową antenę do gogli). Loty nadal odbywają się z migającym, przerywającym widokiem z osd, w weekend wymiana okablowania na ekranowane, mam nadzieję że pomoże. Jak na razie samolot spisuje się znakomicie, dzisiejszy lot odbył się przy silnym wietrze i prawie wyczerpałem baterię do końca przy powrocie. Długość całkowitego lotu około 22km. W tym miejscu szczególnie chciałem podziękować użytkownikowi karambolis8 za poświęcony dla mnie czas przy składaniu pierwszego zestawu FPV- Dzięki Adam, bez Ciebie mój samolot by tak na pewno nie latał
-
X-UAV Clouds 1.8m - budowa
aldik79 odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Platforma - nasze konstrukcje
A jakby jakąś gume przykleił od spodu, żeby ręka się nie ślizgała przy rzucie? 17cm da się złapać -
Dzisiaj znowu polatane, niestety występują w moim samolocie duże zakłócenia, jak daje silnik na 50 do 100% to przygasa widok z OSD na goglach. Pomimo zastosowania 2 filtrów LC (1 przy kamerze a drugi przy nadajniku), na szczęście da się z tym problemem na razie latać Może to wina okablowania miedzy pixhawkiem a osd? Jakieś za duże piki napięcia idą? Dzisiaj zrobione około 30km- zużyte 50% baterii:) Nie wiem czy to dobry wynik ale mi się podoba
-
X-UAV Clouds 1.8m - budowa
aldik79 odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Platforma - nasze konstrukcje
No to pozostaje duuuuża proca:) -
X-UAV Clouds 1.8m - budowa
aldik79 odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Platforma - nasze konstrukcje
Aż taki wielki jest problem ze startem? teraz gdy używam FBWA i opuszczam trochę klapy to mój startuje w miarę dobrze z 1 ręki. Wazy około 2,8kg. no chyba ze siłownia się kłania:) -
X-UAV Clouds 1.8m - budowa
aldik79 odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Platforma - nasze konstrukcje
Widzę że drugi lot był podobny do mojego pierwszego:) Na szczęście nic się nie stało. Gratulację udanego lotu! -
kolejny lot udany. Funkcja RTL działa bez zarzutu:) tym razem zrobiłem około 19km(mogłem jeszcze polatać ale za zimno w ręce coś było) i zostało 58% baterii(wskazanie na ładowarce) Jak na razie latam wokół domu, testuję samolot. Wkrótce odbędą się dalsze loty żeby przetestować zasięg video.
-
Trzeci lot za mną ze stabilizacja oraz opuszczonymi klapami juz lepiej wystartował. Na razie testy samego samolotu, chociaż w gogle zaglądałem:). Niestety mam ustawione w kamerze lutrzane odbicie chyba bo jak skręcałem w prawo to obraz obracał się w lewo(a juz kiedyś to zmieniałem w kamerze). Zużyłem 40% baterii(po locie podłączone do ładowarki) i przeleciałem dystans około 16km, krążąc przy domu. Chociaż na osd pokazywało mi że mam 80%. Ustawiony miałem pomiar z czujnika, następnym razem wpiszę wartości napięcia z ręki. Zauważyłem też że na początku jeszcze nie lecąc gdy włączyłem tryb FBWA to znikały mi z gogli dane z osd. W locie się to ustabilizowało(nie wiem czym to spowodowane jest) Ogólnie jeszcze muszę trochę poćwiczyć, zanim polatam cały czas w goglach:) Dzisiaj wieczorem może kolejny lot.
-
Właśnie udało mi się skonfigurować klapy:) mam je ustawione jak we wcześniejszym samolocie na potencjometrze, czyli płynna regulacja. Na pewno spróbuję tej metody:)
-
Przy drugim starcie zmieniłem trymerem ster wysokości i jakoś poleciał Klap nie mogłem coś skonfigurować przed pierwszym startem:(. Następny start będzie ze stabilizacja i zobaczę co będzie. No i oczywiście wyrzut z rozbiegu:)
-
Na razie porozłączałem większąć okablowania w celu jako takiego lepszego ułożenia:) jutro potestuję na pewno
-
Ze względu na zakłócenia wizji przy włączonym silniku na maxa, za poradą wlutowałem 2 filtry LC. Testy odbędą się jak pogoda na to pozwoli:)