Skocz do zawartości

aldik79

Modelarz
  • Postów

    130
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    1

Treść opublikowana przez aldik79

  1. W końcu ruszyła budowa mojego quadrocoptera:) Zjechała wiekszość części. Jeszcze czekam tylko na śmigła. Wczoraj zostały zamontowane silniki z regulatorami, polutowane do FC.Toche to męczące lutowanie, bo miejsaca na płytce nie za duzo:) Dzisiaj może ciąg dalszy.
  2. Robię to wyłącznie dla siebie, bo nie podoba mi się jak obraz zmienia położenie jak samolot się buja na wietrze:). Go pro 8 nie zamierzam na razie kupować, tak więc muszę ustabilizować obraz inaczej. ps. A drona właśnie buduję, ale freestyle, nie na wesela.
  3. Na razie nie podłaczyłem, bo musze rozebrac pół samolotu żeby dostac się do pixhawka- to zrobię w przerwie światecznej. Są różne ustawienia gimbala, czy ma zmieniac kamera położenie czy w jednym miejscu stabilnie sie unosić. https://www.youtube.com/watch?v=g7f8vRu4jrA od 15 min mozna obejrzec jak sie zachowuje przy zmianie. Musze teraz dostosować sobie mojego gimbala.
  4. Mam taką nadzieję obloty najwcześniej w weekend- jak pogoda pozwoli. Wtedy się okaże jak to działa w praktyce. Jeszcze nie wiem co się podczas lądowania dzieje z takim gimbalem, jak to jest z przeciążeniami...ale to wyjdzie w praniu:)
  5. Witam ponownie. Obloty samolotu cały czas udane:) Jeszcze nie dokonałem zmian w ułożeniu VTX. Aktualnie zamontowałem sobie gimbala na nosie samolotu żeby zniwelować efekt drgań podczas lotu widoczny na przykład w tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=YSKteOUXLwA. Gimbal zamontowany tego typu https://abc-rc.pl/product-pol-6563-Gimbal-3-osiowy-HSM-4206-V3-z-kontrolerem-BGC-StorM32.html Nie odbyło się oczywiście bez problemów z kalibracja tego ustrojstawa:) Gimbal w jednym położeniu mocno drgał czego nie mogłem zmienić ustawieniami. Tak to wygłądało https://youtu.be/zT0-Ch7XI5o Okazało się że końcówka opaski zaciskowej leciutko opierała się o dolny silnik i to powodowało zaburzenie pracy gimbala. Po zmianie ułożenia opaski na razie jest ok. Jeszcze czeka mnie dokładniejsza kalibracja, na te chwilę działa to tak. https://youtu.be/v4CXA5YLT-k
  6. Z autostrady A4 widać dobrze tę łunę światła.
  7. https://www.youtube.com/watch?v=YSKteOUXLwA pozdrawiam
  8. Tak podepnę się trochę do wypowiedzi. No moja Runcam5 przyszła właśnie dzisiaj:) Pierwsze testy odbyły się z ręki w pracy. Jak puściliśmy nagranie na kolegi laptopie to straszne lagi miały nagrania. Już myślałem ze to wina kamery ale jak w domu odtworzyłem nagrania na kompie to już wszystko było ok(kumpel musi wymienić laptopa). Wieczorem zamontowałem kamerę na samolot i polatałem, przed chwilą skończyłem właśnie latać. Obejrzałem nagranie i tu mnie ogarnęło zdziwienie. Latałem już w nocy na obrzeżach miasta i moja kamera FPV(runcam eagle 2 pro) łapie o wiele więcej światła w nocy i więcej widać na tych nagraniach. Jak ścigałem w nocy pociąg to wyraźnie go było widać, a przy runcam5 ledwo co widać światełka. Może jeszcze coś w ustawieniach pozmieniam i pomoże. Następne testy odbędą się jak będzie jeszcze słoneczko:)
  9. Jestem również za krótkim wykładem- już niedługo tez mnie to czeka i taka wiedza na pewno się przyda:)
  10. Może jak zmienię umiejscownie VTx oraz anteny to pomoże z OSD. Przewody wtedy nie bedą tak blisko regulatora, dam go głebiej w strone kadłuba. Zauważyłem również że jak napięcie baterii spada do około 20% to juz Dane OSD prawie nie sa wyswietlane, dopiero jak wyłaczam silnik to powracają. Może kiedyś wpakuje dodatkowe zasilanie na vtx-a.
  11. Po dłuższej przerwie dopisze coś odnośnie mojego samolotu. Generalnie lata się nim bardzo dobrze, starty już nie są wielkim problemem. Problemu migającego osd jeszcze nie rozwiązałem, ale tez nie miałem zbytnio czasu na rozbiórki samolotu, skoro pogoda była ładna:) Gdyby ktoś chciał zbudować podobny samolot na bazie Ranger 2400, to sugerował bym(ja to będę zmieniał u siebie) zmianę położenia anteny od VTX. Na ogonie jest mały problem gdy na większych odległościach się nawraca. Po prostu traci się wizję, ponieważ kadłub z silnikiem zasłania antenę- tak podejrzewam. Planuję zamontować ją na szczycie samolotu nad skrzydłami.
  12. Patryku, jakbyś polecił jakieś śmigła do tych silników https://www.banggood.com/BrotherHobby-Returner-R6-2207-1750KV-2400KV-2700KV-4-5S-Brushless-Motor-For-RC-Drone-p-1286956.html?rmmds=search&ID=533541&cur_warehouse=CN ,to już chyba bym miał komplet zamówienia:)
  13. Ok, regle zamówione, rama też, kamera, VTX- wszystko z Twoich linków:) Co do FC to się jeszcze zastanowię. Dzieki A silniki już po wypłacie:).
  14. To jak już polecasz betaflight to ten nie jest nowszy/lepszy? F722-SE? I jeszcze jakbyś wysłał linka do polecanych silników.
  15. -FC jest jak najbardziej ok, ale... Ale nie polecam Arducoptera do 7". To co polecasz zamiast arducoptera ?
  16. Rama już zamówiona. Tak wiec złoże na razie na tym co będę miał. I tak jeszcze nie umiem latać, tak więc dużo nauki mnie czeka. Zawsze mogę zmienić ramę jak będzie mi to doskwierać. A reszta podzespołów? moga być?. ps. bardzo ładny lot. Aż muszę przyspieszyć budowę coptera i naukę latania:)
  17. Witam, kończę właśnie budowę swojego pierwszego samolotu FPV i naszła mnie taka myśl żeby zbudować sobie jeszcze coptera:) Jeszcze nigdy nie latałem dronem a tym bardziej nie coptera:( Liczę na pomoc kolegów z forum przy doborze osprzętu. Posiadam aparaturę Taranis q7x z modułem r9m. gogle Eachine EV800D Planuję zbudować coptera na ramie 7” Dron będzie służył do lotów FPV oraz nagrywania kamerą runcam5 Rama- już zamówiona: https://www.banggood.com/pl/Realacc-Martian-IV-7-Inch-300mm-Wheelbase-4mm-Arm-Carbon-Fiber-FPV-Racing-Frame-Kit-p-1295851.html?akmClientCountry=PL&channel=emarsys&utm_source=emarsys&utm_medium=neworder171109&utm_campaign=trigger-emarsys_prdshare_wa&utm_content=winna&utm_design=41&_branch_match_id=719463935367418278&cur_warehouse=CN Kontroler- raczej na 90% będzie Matek F405 CTR ze względu na możliwość wgrania arducopter- przyzwyczaiłem się do obsługi przy budowie samolotu na pixhawku. Silniki- miały byćT-motor F40 PRO II 2306 1600KV. Ale jakoś nigdzie nie mogę już takich znaleść, są teraz F40 PRO III 1600KV- raczej będą te. Regulatory/regulator.-? Widziałem regulatory 4w1, ale ktoś napisał na forum że na początku przygody z dronami lepiej nie montować bo mogą być…a raczej są kraksy i taniej wymienić pojedynczy regulator. na 90% https://www.banggood.com/40A-3-6S-Blheli-32-Brushless-ESC-Dshot1200-Ready-RGB-LED-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1282045.html?amp%3Bcur_warehouse=CN&cur_warehouse=CN Nadajnik VTX- prawdopodobnie TBS UNIFY PRO 5G8 V3 Antena- coś dobiorę z actuny. Mam w samolocie i jestem zadowolony Kamera FPV - RunCam Eagle 2 Pro GPS -https://pl.aliexpress.com/item/32852578481.html Odbiornik-FrSky R9 Slim+ Mocowanie na kamerę runcam5- https://shop.runcam.com/runcam5-tpu-3d- ... yle-frame/ Zasilanie z pakietu 4s. Tylko pytanie mniej więcej jaką wagę mogę przyjąć że udźwignie tego typu dron? W specyfikacji silnika jest że ma ciąg około 1800g . Coś takiego, skleciłem na papierze. Jak macie jakieś uwagi to śmiało pisać, zanim coś zamówię.
  18. W moim przypadku przy minimosd podłączenie bezpośrednio do zasilania nie pomogło, wręcz pogorszyło sprawę bo przy 50% gazu całkowicie zanika:( No cóż nie poddaje się i walczę dalej:)
  19. Diody transil TVS powinny przyjść dzisiaj, sprawdzę czy pomogą. Filtry LC mam przy kamarzę i VTX. Jeszcze przy osd nie dawałem- do sprawdzenia:)
  20. Wlutowałem 2 kondensatory, 1 pomiędzy pixhawkiem a osd, drugi na zasilaniu vtx i kamery. Chyba troszczkę pomogło bo przy 50% jeszcze są dane są, przy 75% miga a przy 100 nic nie ma:) moc nadajnika nic w tym przypadku nie zmienia. Jeszcze diody jutro przyjadą, po wlutowaniu zobaczę jak będzie....
  21. Podłącze się pod temat bo mam ten sam problem z minimOSD, kondensatory i diody już idą, jak przyjdą to je zainstaluję. U mnie jak mierzyłem napięcie miedzy pixhawkiem(zasila osd) a osd to nie zauważyłem żadnych spadków napięcia czy to przy 30% czy przy 100% gazu- stabilne 4,3V a również zanika osd.
  22. Uhh było blisko, dobrze że uruchomiłeś tryb auto w porę. to co pampers pełny pewnie przy tym manewrze? Dziwnie się samolot zachował chyba, skręcasz lewo i nagle w prawo skręca. Może samo servo zaaregowało tak?
  23. no ładny wynik dla wizji, 7 km:) muszę swój potestować.
  24. Ale ja nie mam udziwnień żadnych:) jak pierwszy raz zmontowałem okablowanie, to miałem "lekki" bałagan w kablach. Myślałem że to prze to te zakłócenia, teraz wymieniłem kable na inne, rozdzieliłem dalej od źródeł zasilania- regulatora, odsunąłem pixhawka, osd od regulatora. Wstawione mam tylko 2 filtry LC przy Vtx i kamerze. Zamówiłem juz diody dwukierunkowe na 15v(nie wiedziałem czy 12V nie jest na styk), kondensatory z pracy zakoszę Teraz mam tez połączone wszystko na płytce prototypowej, żeby bałaganu nie mieć. najsłabszym" ogniwem tak mi się wydaje , jest okablowanie VTX bo idzie niestety w kadłubie koło regulatora, założyłem tam ferryt no i kable są ekranowane.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.