Skocz do zawartości

Poli25

Modelarz
  • Postów

    97
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Reputacja

4 Neutral

O Poli25

  • Urodziny 25.08.1979

Informacje o profilu

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Wrocław
  • Zainteresowania
    Elektronika
  • Imię
    Piotr

Kontakt

  • GG
    2266164

Ostatnie wizyty

535 wyświetleń profilu
  1. Witam, Mam problem z łódką zanętową podłączoną do APM-a. Łódka nie chce płynąc do wcześniej wybranych punktów płynąc w trybie LEARNING, jednym słowem płynie gdzie chce za każdym razem w inną stronę. Jak zadam płyń do w aplikacji Carp pilot to 3 razy na 5 dopłynęła do wybranego punktu. Co jest nie tak?. Parametry sprawdziłem już 100 razy, nic nie odbiega od normy w ustawieniach kolegi MAXIII. Ktoś miał podobny problem?
  2. Jak wcześniej zapowiadałem. Tworząc nowy moduł telemetrii dalekiego zasięgu 1 W na 433 Mhz postanowiłem przetestować anteny od kolegi MAXIIII. Na początek poszły anteny które są dołączane do telemetrii przez chińczyka - zasięg 1.5 km. Kolejne które postanowiłem przetestować do dipole strojone na 433.125 Mhz, zasięg jaki wyszedł to 7.45 km, RSSI na poziomie 60 %. Warunki do testu także nie były idealne, po drodze miałem trochę i las który widać na zdjęciu. Jeśli znajdę lepszą miejscówkę do testów zrobię kolejny test zasięgu. Moduły telemetrii obecnie są w fazie testów, docelowo bedą posiadały wbudowane akumulatory oraz łączność przez bluetooth.
  3. Do mnie dzisiaj przyszły antenki od maxiiii. Antenki testuję do telemetrii, jak na razie bija na głowę wszystkie inne które wcześniej testowałem. O końcowych efektach moich testów poinformuję forumowiczów.
  4. Gotowy do malowania po lądowaniu awaryjnym
  5. Witam po długiej przerwie. W końcu ulotniłem swoje B2, ale długi okres nielatania spowodował spore problem z ujarzmieniem bestii, doszło do przeciągnięcia i szybkie lądowanie. Poniżej film
  6. Witam,W wolnej chwili postanowiłem odpalić racer-a 250 na Omnibus F4V3 przeprogramowanego na Ardupilota.Wszystko działa tzn dron wznosi się ale jest mały problem z GPS i Kompasem. W trybie Loiter dron nie trzyma pozycji ani wysokości mimo że GPS łapie satelity a HADOP wynosi 1.6 więc powinien stać w miejscu.Ktoś miał taki problem?
  7. Wykonałem test z przysłonięciem od przodu, okazało się że ciąg statyczny pozostaje taki sam.
  8. Sprawdziłem właśnie nowy silnik SUNNYSKY X2826 1080kv Ciąg 3100g śmigło 11.55 Prąd 53,3A Moc 741W Ciag 1800g śmigło 10.5 Prąd 35,2A Moc 505W
  9. Poli25

    Kompilowanie pliku

    A jak skompilować pliki z rozszerzeniem .h i .cpp? w arduino?
  10. Poli25

    Kompilowanie pliku

    OK, tylko jak skompilować np kompas lub barometr mając pliki.h i.cpp? Ale dobrze mnie naprowadziłeś
  11. Poli25

    Kompilowanie pliku

    Witam, Czy jest ktoś w stanie opisać jak kompilować pliki do hex z repozydium arduino https://github.com/ArduPilot/ardupilot/tree/master/libraries
  12. Na zdjęciu które wysłałeś jest śmigło 10x5, obecnie założyłem 11x5,5 a bedę chciał sprawdzić jeszcze 11x7. Na upartego dało by radę włożyć śmigło 12"
  13. A że tak głupio zapytam, co to jest to bullnose? Kolega Maxiiii ma też tak zabudowane śmigło i lata bez problemu
  14. Tak jak wcześniej pisałem, wykonałem hamownię. Między wagą a podstawą jest stopka z kleju na gorąco a ja widać na zdjęciach w górnej części jest blokada aby ramię nie przekręciło się w drugą stronę.
  15. No więc tak, zrobiłem testy na hamowni wg Maxii-go było znacznie lepiej na śmigle 10x5 1900 g na 11x55 2250g ciągu,
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.