Skocz do zawartości

czarobest

Moderatorzy Forum
  • Postów

    1 281
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    15

Odpowiedzi opublikowane przez czarobest

  1. Wydaję mi się, że nie bo Twoja aparatura wygląda tak jak ta oryginalna w zestawie RTF więc chyba powinno być ok. Zresztą nie ma w niej opcji programowania.

  2. Z tego co udało mi się znaleźć, bo nie mam takiego modelu, to maksymalne wychylenie/ustawienie trymu jest sygnalizowane kilkukrotnym piknięciem, potem są one coraz głośniejsze, na środkowej pozycji jest najdłuższe piknięcie, potem znowu coraz cichsze i na końcu znowu kilkukrotne piknięcie. Mam nadzieje że da się zrozumieć to co napisałem :).

  3. Mam gogle Eachine EV800 i naprawdę mogę je polecić. Obraz jest ok, a i tak kamerka nie dostarczy mi wyższej rozdzielczości. Tylko nie wiem czy Twoja dostarczy :). Wykonanie bardzo dobre, może po za wyborem wtyczki do ładowania (bardzo cienka i nie trzyma się jakoś mocno). O czułości wiele nie powiem, ale ja latam na razie do max 400-500m i to już dla mnie daleko. W zależności od kamerki/stylu Twoich lotów, może warto rozważyć taką opcję i zaoszczędzić trochę pieniędzy.

     

    Z drugiej strony mając taki budżet, szkoda z niego nie skorzystać :D. Tu jednak nie pomogę bo nie miałem do czynienia z droższymi modelami.

  4. Na prawdę szkoda by było gdybyś rozbił tak ciekawy projekt :). Niektórzy od razu mogą załapać latanie, ale moim zdaniem warto przećwiczyć na czymś prostym (typu wcześniej wymieniony ToTo - w moim przypadku pancerny :D) i nauczyć się latać, zobaczyć na co zwracać uwagę. Możesz to zrobić podczas zagłębiania wiedzy, a buduję się go szybko i łatwo. Do tego to w sumie też motoszybowiec ;)

    • Lubię to 1
  5. To co ja mam lub Osa to Reprap - w 100% otwarty system. Nie podoba sie jedno to sobie dorabiasz drugie. Jak kupisz zamknięty system (Makerbot) to zazwyczaj jesteś skazany na jednego dostawcę cześci zamiennych.

     

    Relacje - np Tomas Sanlander budował LIVE: super taniego klona Prusy I3:

     

    Pokazane są nawet jakie cześci trzeba kupić - gdzie - to już wszystko jedno.

     

    Co byś nie kupił na Allegro to będzie to samo - tylko jest wybór między akryl/stal/MDF - ja mam MDF - jak sie nie podoba to wiertarka/piła w dłoń.

    Jedyny problem - to musisz sobie załatwić drukowane plastiki - też do kupienia na Alledrogo.

     

    Ostatnio liczyłem, że można taką drukarkę złożyć za 600zł (jak kupujesz na Aliexpresie) - tylko silniki w PL od uzytkownika cztery_kafki na Allegro.

    Dziękuję za filmiki, faktycznie da się to zrobić całkiem "tanio" . Pewnie jakość wydruków dla kogoś takiego jak ja byłaby wystarczająca. Zapytam tylko jak to jest z przenoszeniem takiej drukarki? Chodzi mi o wpływ na kalibrację, w domu mało miejsca więc musiałbym ją chować podczas nie używania, a wiem, że to chyba najgorszy etap. Na razie piszę czysto teoretycznie, bo może kiedyś... :D Kupując na ali krok po kroku nie będzie tak strasznie :D.

     

    Obsługuje filamenty: PLA, ABS, HIPS, WOOD, PVA, Nylon

    Tak przy okazji - jak ona drukuję z WOOD? :D Może można by i Wicherka wydrukować :D

  6. Pochwalę się swoją, tylko nie opluwajcie monitorów ze śmiechu

    Wyszła tanio i drukuje całkiem fajnie i fajne rzeczy, niestety nie ma lekkiego życia u mnie co dzień coś rzeźbi i daje radę.

    Taka jest najlepsza - wiadomo co gdzie siedzi i co można poprawić. 

    Moja wyglądała tak 2 lata temu:

    https://goo.gl/photos/p65J72pG9TPXRmJd6

     

    A powiecie mi orientacyjnie ile kosztowały te cuda? :D

    Bo nie powiem - tego typu "zabawki" bardzo mnie ciągną :) 

  7. Ostatnio modne stały się małe szczotkowe quadcopter'y więc i ja go sobie zbudowałem. Na ramie zrobionej ze sklejki 1.5mm, może kogoś to zaciekawi. Na wstępie powiem, że zmieściłem się w 115 zł (choć pozbijałem trochę punktami Banggood) bez FPV i aparatury, a jest to dużo lepsze niż moje wcześniejsze zabawki (Floureon H101 i Cheerson CX-10), precyzja sterowania normalną aparaturą to mega plus, do tego tryb acro i mam wrażenie lepsza stabilizacja w trybie podstawowym i jeszcze mnogość innych opcji. 

    Głównym atutem dla którego wybrałem ten kontroler jest to że posiada wejścia PWM, niestety nie ma odbiorników Sanwy działających poprzez SBUS lub PPM, a większość kontrolerów oferuję tylko takie możliwości, dodatkowa rzecz to cena :).

     

    Na początek specyfikacja:

    Silniki - 4X Racerstar 8520 8.5x20mm - 5.3g * 4 = 21.2g

    Kontroler lotu - Eachine CC3D 32bits Brushed    =   3.2g

    Mocowania silników/Przelotki                 0.4g * 4 =   1.6g       (20pcs Rubber Wiring Grommets Ring)

    Śmigła - Walkera QR Ladybird Blades

    Akumulator - 3.7V 600mAh 25C Lipo Battery      =  17.9g

    Odbiornik - Sanwa RX-40V                                  =    2.9g

     

    Do tego trochę kabelków (do połączenia odbiornika) - 10Pcs 10cm 26AWG Male to Male JR

    Kamerka to Eachine TX03

     

    Ramę narysowałem sobie w SketchUp'ie, wydrukowałem plan i wyciąłem z cienkiej sklejki 1.5mm.

    33463643111_fa8534702e_b.jpgIMGP8505 by czarobest, on Flickr

     

    W tym stanie ważyła ona 5.4g, na zdjęciu jeszcze nie przeszlifowana.

    33552074116_024e9f9383_b.jpgIMGP8506 by czarobest, on Flickr

     

    Potem ażurowanie i waga spadła do 3.4g

    33552069946_9328dd3d51_b.jpgIMGP8507 by czarobest, on Flickr

     

    Potem przyklejone zostały małe usztywnienia z sosny 3x3mm i ważyło to 3.7g

    33592452505_d3a44ccd40_b.jpgIMGP8509 by czarobest, on Flickr

     

    Następnie okleiłem ramę folią, dla wzmocnienia (może śmieszne, ale usztywniło to ją) i ostateczna waga ramy - 4.2g

    33552108086_9af6a75649_b.jpgIMGP8510 by czarobest, on Flickr

     

    Czas na wyposażenie, paczka z Banggood doszła w 12 dni.

    33592486255_63448c341d_b.jpgIMGP8511 by czarobest, on Flickr

    32778636533_8e87dd12dd_b.jpgIMGP8513 by czarobest, on Flickr

    33209374900_f6b89857d2_b.jpgIMGP8514 by czarobest, on Flickr

     

    Jak widać kontroler waży 3.2g

    33209370930_0a35ed85e9_b.jpgIMGP8515 by czarobest, on Flickr

    Silniki ważą po 5.3g

    33209368280_e8d09bc4f2_b.jpgIMGP8516 by czarobest, on Flickr

    A przelotki 0.4g

    33552089096_ee5268b619_b.jpgIMGP8517 by czarobest, on Flickr

     

    Czas na montaż:

    Najpierw przełożyłem przelotki w miejscu mocowania silników. Ich rozmiar wewnętrzny to 8mm.

    32778622563_63997073c2_b.jpgIMGP8518 by czarobest, on Flickr

    Potem wcisnąłem w nie silniki i to ważyło 25.9g

    33463646131_db78b803ee_b.jpgIMGP8519 by czarobest, on Flickr

     

    Dalsza część polegała na tym by wszystko przylutować i w zasadzie quad gotowy, jakieś 30 minut :) konfiguracji i problemów z połączeniem z radiem, ale ostatecznie się udało. Używałem oprogramowania dRonin.

     

    Rama wyszła moim zdaniem bardzo fajnie i jak na sklejkę jest dość sztywna i odporna na uderzenia. Dodatkowo naprawdę mało waży. Waga akumulatora to 17.9g, ostateczna waga całości gotowej do lotu i z FPV to 63.5g. Waga bez baterii i FPV to 36.7. Silniki mają zdecydowanie zapas mocy i model unosi się przy ok. 30 procentach gazu, niestety silniki dość mocno się grzeją, może być to kwestia ustawień.

     

    33463686261_9b794dc00b_b.jpgIMGP8527 by czarobest, on Flickr

    33463688091_77f05f17ce_b.jpgIMGP8526 by czarobest, on Flickr

    33552123066_2ee80ff0c6_b.jpgIMGP8529 by czarobest, on Flickr

     

    I parę fotek gotowego quad'a.

    32778673153_356d4d5319_b.jpgIMGP8521 by czarobest, on Flickr

    32778669593_eb1a652de6_b.jpgIMGP8522 by czarobest, on Flickr

    32778665703_044d402036_b.jpgIMGP8523 by czarobest, on Flickr

    32778661163_7807bbdb8f_b.jpgIMGP8524 by czarobest, on Flickr

    33463690751_7f25c01f91_b.jpgIMGP8525 by czarobest, on Flickr

    I najlepsza pomocniczka ;)

    33463684151_ea5a50c9a1_b.jpgIMGP8528 by czarobest, on Flickr

    32749956144_d51f349759_b.jpgIMGP8530 by czarobest, on Flickr

    33463675991_14d6c44b66_b.jpgIMGP8531 by czarobest, on Flickr

    33463673361_4108357d82_b.jpgIMGP8532 by czarobest, on Flickr

    33435955862_c2785437e3_b.jpgIMGP8533 by czarobest, on Flickr

    32749900354_978c599091_b.jpgIMGP8534 by czarobest, on Flickr

     

    Mocowanie kamerki to wydruk z drukarki 3D. 

     

    Na koniec dwa pytania do bardziej doświadczonych z kontrolerami. Jak zmienić przód z tyłem :). Próbowałem kalibrować na wszystkie sposoby i nic, na razie poradziłem sobie robiąc rewersy i działa bardzo ok, ale może jest lepszy sposób? :)

    Druga rzecz to ustawienie jakoś krytycznego napięcia akumulatora, na razie niestety rozładowuję go do końca co na pewno nie jest zdrowe. Niestety nie widzę u nas buzzerów na 1s, chyba pozostanie mi zakup zabezpieczonych ogniw. Czy może jest jakaś opcja w kontrolerze?

  8. Co prawda dopiero zaczynam na poważnie myśleć (i zbierać :)) o jakimś modelu samochodu, na 98% z silnikiem nitro. Chciałbym zapytać czy ktoś może regularnie sobie gdzieś jeździ tego typu modelem i nie miał by nic przeciwko bym sobie popatrzył :). Chciałbym zobaczyć jak taki model jeździ i na ile jest głośny żeby mniej więcej zobaczyć czy to chcę.  A i chodzi raczej o off-road.

  9. Dzięki za link i dalsze wytłumaczenia :) 

     

    Wczoraj odbyłem pierwszy lot FPV w goglach :). Jak zawsze w moim przypadku największy problem jest ze startem, było tak z poprzednimi modelami - jest dalej, (a lądowania wychodzą mi dobrze). Nie wiedziałem jak wystartować, bo w goglach jakoś dziwnie i pierwsze dwa wyrzuty lekko nie wyszły, ale jak pisałem ten model jest niezniszczalny i nic się nie stało. Potem już tylko lepiej, FPV jest bardzo fajne :), mam wrażenie że lata mi się łatwiej niż normalnie bo mogę "wczuć" się w model i wiem jak reaguje. Na razie najdalej z tego co widziałem na mapie, poleciałem na jakieś 200-250m, wiem mało ale jak na pierwszy raz całkiem ok. Model z tej odległości jest już nie słyszalny i raczej nie możliwy do sterowania "normalnie". Brakuję mi trochę kontrastu w tej kamerce, ale po za tym bardzo fajne odczucia.

     

    Ale największy błąd i mega niedopatrzenie z mojej strony to zasilanie kamerki... Po jakiś 6-7 minutach postanowiłem wrócić bliżej i w tym momencie straciłem obraz  :o . Szybko zdjąłem gogle i nie było żadnego problemu, ale gdyby to było gdzieś dalej... Zasilałem ją z pakietu 1s 200mAh. Dzisiaj właśnie przyszedł pakiet 1s 600mAh z Ebay'a i on powinien być lepszy. Mam nauczkę na przyszłość i szczęście, że akurat postanowiłem wrócić.

  10. Przy tak długim wale i słabo wyważonym śmigle rozwalisz migiem łożyska w silniku, nie da się piasty nasunąć głębiej na wał?

    Jest trochę odsunięta w celu oddalenia śmigła od kadłuba. Obecnie mogę trochę ją przybliżyć. Śmigło w miarę możliwości wyważałem tak samo jak i silnik (co widać)

    Jezeli zrobiles na zero - to ciezki nos chce opadac, i musisz zaciagas ster wysokosci. 

    Ok, myślałem, że po odpowiednim wyważeniu (już jest praktycznie tak jak w planach) powinien lecieć w miarę prosto szczególnie przy wykłonie silnika. 

  11. Tym razem zmieniłem śmigło na GWS'a 8x4 (normalnego) i faktycznie jest lepiej. Zwiększyłem dodatkowo zakres wychyleń. W tym momencie mogę ostatecznie powiedzieć, że muszę przesunąć środek ciężkości do tyłu, dodatkowo oddalając śmigło od kadłuba. I jeszcze dodać większy skłon silnika.

     

    Podczas lotu musiałem cały czas trzymać drążek wysokości do siebie by model leciał prosto, ale dało się już latać i jestem zadowolony  :). Może ktoś jest ciekawy to również film  :D  :

     

    Edycja 11.03.2017 19:38

    Odsunąłem silnik do tyłu i hałas jest sporo mniejszy. Jednak pomimo dość, moim zdaniem, mocnego wysunięcia i sporego skłonu dalej muszę trzymać ster do siebie, ale już minimalnie. To już sobie wytrymuję. Po za tym fajnie się lata  :) i o dziwo brakuje mi trochę prędkości  :D . Muszę zakupić jakiegoś APC 7x6 lub coś podobnego.

    33225187702_034c8214c7_b.jpgIMGP8504 by czarobest, on Flickr

    A jutro spróbuję z FPV  ^_^

  12. Dziękuje Wam za rady, odsunąłem na razie śmigło ile się da na wale, mam około centymetra odległości między śmigłem a końcem kadłuba. Sprawdzę jak z hałasem po naładowaniu akumulatorków od aparatury i prawdopodobnie jeszcze dziś pójdę na pierwszy lot bez FPV. Jeśli chodzi o śmigła to pewnie spróbuję jeszcze 7x6, ale nie mam takich i musiałbym zamówić. Śmigłą APC są cięższe od GWS'ów i może być większy problem z tym momentem.

     

    Powodzenia przy oblocie.

    Będzie dobrze  :)

    Dzięki  :)

     

     

    I po crash testach  :) . Przypuszczam że jednak środek ciężkości za bardzo z przodu. Ciężko było w ogóle go obrócić oraz zmienić wysokość - za to leci prosto  :D . Muszę chyba przesunąć ten silnik do tyłu i zwiększyć wychylenia sterów. Z dobrych wieści - model dostałby 5 gwiazdek w teście Euro NCAP, lekko wgnieciony winglet, a na samym skrzydle nawet zmarszczki się nie zrobiły na taśmie.Pierwszy start to moja wina - za mało mocy, czyli jak zwykle przy moich startach. Drugi "lot" wygląda w miarę, ale to co zrobiłem wygląda strasznie, to trochę z winy tego, że model w ogóle nie reagował na obrót w lewo, a w prawo zareagował nagle do tego moje umiejętności :D  i tak wyszło. A i ten dźwięk przy drugim wyrzucie - to już nie było śmigło... Muszę to sprawdzić dokładnie. 

     

    Nie ma się czym chwalić, ale film musi być:

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.